原因一:未確定故障原因,結(jié)合試驗(yàn)機(jī)的控制過程進(jìn)一步確認(rèn)故障原因,該試驗(yàn)機(jī)擁有兩套制冷機(jī)組。
一為主機(jī)組,另一為輔助機(jī)組,在降溫速率較大時(shí),兩組機(jī)組同時(shí)工作,在溫度保持階段初期,兩組機(jī)組依然同時(shí)工作。如果主機(jī)組制冷劑泄露,會(huì)使主機(jī)組的制冷效果不大,由于降溫過程中,兩機(jī)組同時(shí)工作,故沒有溫度穩(wěn)定不住的現(xiàn)象,而指示降溫速率降低。在溫度保持階段,一旦輔助機(jī)組停止工作,主機(jī)組又無制冷作用,試驗(yàn)箱內(nèi)的空氣就會(huì)緩慢上升,當(dāng)溫度上升到程度,控制系統(tǒng)就會(huì)啟動(dòng)輔助機(jī)組來降溫,將溫度下降至設(shè)定值附近,然后輔助機(jī)組又停止工作,如此循環(huán)工作。
原因二:有可能是由于恒溫恒濕測試儀溫度保持不住
觀察制冷壓縮機(jī)在試驗(yàn)箱運(yùn)行過程中是否能夠啟動(dòng),壓縮機(jī)在環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行過程中夠啟動(dòng),如果兩者都沒有問題,說明從主電源到各壓縮機(jī)的電器線路正常。電氣系統(tǒng)沒有問題,繼續(xù)檢查制冷系統(tǒng)。先檢查兩組制冷機(jī)組的低溫(R23)級壓縮機(jī)的排氣和吸氣壓力都較正常值偏低,而且吸氣壓力呈抽空狀態(tài),說明主制冷機(jī)組的制冷劑量不足。
對制冷系統(tǒng)進(jìn)行查漏,用檢漏儀和肥皂水相結(jié)合的方法檢查,發(fā)現(xiàn)一熱氣旁通電磁閥的閥桿裂了約1cm的細(xì)縫。更換此電磁閥,對系統(tǒng)重新充氟,系統(tǒng)運(yùn)行正常。
恒溫恒濕試驗(yàn)箱如何進(jìn)行加濕的:
恒溫恒濕試驗(yàn)箱為了實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)條件,不可避免地要對試驗(yàn)箱進(jìn)行加濕和的操作,本文就目前在恒溫恒濕試驗(yàn)箱中運(yùn)用較多的各種方法進(jìn)行分析,指出它們各自的優(yōu)缺點(diǎn)和建議使用的條件。
濕度表示的方法很多,就試驗(yàn)設(shè)備而言,通常用相對濕度這念描述濕度。相對濕度的定義是指空氣中水汽分壓力與該溫度下水的飽和汽壓之比并用百分?jǐn)?shù)表示。由水汽飽和壓力性質(zhì)可知,水汽的飽和壓力只是溫度的函數(shù),與水汽可處的空氣壓力無關(guān),人們通過大量的實(shí)驗(yàn)和整理尋求到了表示水汽飽和壓力與溫度之間的關(guān)系,其中已被工程和計(jì)量大量采用的應(yīng)當(dāng)是戈夫格列其公式。它被目前氣象部門編制濕度查算表所采用。
加濕的過程實(shí)際上就是水汽分壓力,初的加濕方式就是向試驗(yàn)箱壁噴淋水,通過控制水溫使水表面飽和壓力。箱壁表面的水形成較大的面,在這個(gè)面上向箱內(nèi)通過擴(kuò)散的方式向箱內(nèi)加入水汽壓使試驗(yàn)箱中相對濕度升高,這一方法出現(xiàn)在上世紀(jì)五十年代。由于當(dāng)時(shí)對濕度的控制主要是用水銀電接點(diǎn)式導(dǎo)電表進(jìn)行簡單的開關(guān)量調(diào)節(jié),對于大滯后的熱水箱水溫的控制適應(yīng)性較差,因此控制的過渡過程較長,不能滿足交變濕熱對加濕量要求較多的需要,更重要地是在對箱壁噴淋的時(shí)候,不可避免地有水滴淋在試品上對試品形成不同程度的污染。同時(shí)對箱內(nèi)排水也有的要求。這一方法很快就被蒸汽加濕和淺水盤加濕所取代。但是這一方法還是有一些優(yōu)點(diǎn)。雖然它的控制過渡過程較長,但系統(tǒng)穩(wěn)定后濕度波動(dòng)較小,比較適合做恒定濕熱試驗(yàn)。另外在加濕過程中水汽不過熱不會(huì)增加系統(tǒng)中的額外熱量。還有,當(dāng)控制噴淋水溫使之低于試驗(yàn)要求的要點(diǎn)溫度時(shí),噴淋水具有作用。
隨著濕熱試驗(yàn)由恒定濕熱向交變濕熱發(fā)展,要求有較快的加濕反應(yīng)能力,噴淋加濕已不能滿足要求時(shí),蒸汽加濕和淺水盤加濕方法開始大量被采用并得到發(fā)展。








